东胜气田针对部分反常井惯例工艺挖潜难度大的难题,初次选用“油管打孔”工艺技能,成功康复反常井JPH-381井产能,日增产天然气1.6万立方米。
JPH-381井是一口井筒节省器坠落井底形成油管阻塞的反常井,无法选用油管出产,前期屡次打捞节省器均未成功,而带压替换油管作业难度高、危险大、耗时长、费用多,因此暂时选用套管间发掘气。跟着地层压力继续下降,该井携液作用逐步削弱,而套管出产井无法加注泡排剂进行辅佐排液,因此该井产值也随之继续快速递减。
为充沛发掘反常井潜力,进步天然气产值,东胜气田专门建立潜力点评和工艺对策两个攻关小组,积极展开新工艺、新技能探究。他们专关于油管阻塞形成油套不连通、无法施行惯例排水采气工艺的气井,全方面展开技能和安全可行性证明,拟定出“油管打孔+气举排液”的联合复产计划,高效安排现场施工,成功完结初次作业。
作业过程中,技能人员首先在油管中运用刮壁器进行通井至3000米,然后投送打孔定位器,在2940米、2942米、2944米、2946米各开一个孔径1厘米的圆孔,将油管和套管进行连通,随后从油套环空处注入氮气进行间歇气举,一起从套管加注泡排药剂辅佐排液,将3.5立方米井底积液全部从油管排出,最终使该井成功复产。现在该井油压4.0兆帕,套压5.2兆帕,已接连安稳出产近一个月。
“油管打孔”工艺在东胜气田初次实验成功,有用处理了油管阻塞的反常井无法施行顶替排水采气工艺,导致气井稳产才能较差的技能难题。施行“油管打孔”技能后,能有用建立起油套管连通通道,为气井后续采纳泡沫排水采气、车载制氮气举等顶替工艺发明了条件,大大降低了气井后续复产作业井控危险,一起还可节省作业费用80%以上。(刘鑫 杨亮亮)